電磁流量傳感器向下傾斜流動(dòng),氣泡排放不流暢
系統(tǒng)投入生產(chǎn)后,即出現(xiàn)控制流量幅度變化過大,為通常值的3倍,造成運(yùn)行不穩(wěn)定。檢查發(fā)現(xiàn)儀表所裝水平管道向下傾斜流動(dòng),流量傳感器進(jìn)口端比出口端高出20mm,改裝成管道向上傾斜流動(dòng),使進(jìn)口端低于出口端20mm,故障就排除了。分析原因是管道向下傾斜流動(dòng),氣泡排放不流暢,氣泡積聚并緩慢流經(jīng)電極,短時(shí)切斷流量信號(hào)回路而形成故障。
一、制水業(yè)
凈水廠1998年開始供水,標(biāo)準(zhǔn)處理水量5×105m3/d(相當(dāng)于我國合肥、青島日供水量);所用流量儀表全為電磁流量計(jì),共28臺(tái)。其中計(jì)量出廠成品水3臺(tái),口徑1000~1350mm;水處理控制用11臺(tái),口徑350~1100mm,凝聚劑、消毒液等注入藥品量等水品質(zhì)管理用14臺(tái),口徑較小。
(1)加藥液電磁流量計(jì)輸出不穩(wěn)
加藥液場所曾出現(xiàn)測量異?,F(xiàn)象,分析原因系藥液電導(dǎo)率與水不同,混合不均勻所致。改進(jìn)措施:改變注入點(diǎn)位置(改到儀表下游)或改善混合程度使之均勻:將模擬量轉(zhuǎn)換器改用新式數(shù)字量轉(zhuǎn)換器。
(2)安裝口徑比管道小的電磁流量計(jì),以降低投資
制水過程的有些管道直徑較大,為DN2000,裝用較小口徑電磁流量計(jì)(DN1000),加上前后漸縮(擴(kuò))異徑管,以降低建設(shè)費(fèi)用。這種設(shè)計(jì)方法在我國市政建設(shè)中較少采用。
二、 造紙業(yè)
巖國工廠使用電磁流量計(jì)約1200臺(tái),占流量儀表總數(shù)的85%。較近趨向應(yīng)用無電極(電容檢出電極)電磁流量計(jì)有所增加,作為改進(jìn)電極部位內(nèi)液滲漏故障的措施。在結(jié)鈣垢層的管道上,應(yīng)用鏡面光精加工PFA襯里電磁流量計(jì)增多。
使用中存在的一些問題:
?。?)測量黑液、綠液等蒸解液在短時(shí)期內(nèi)就會(huì)在陶瓷襯里上結(jié)垢層。
?。?)測量含有淀粉、黏土等的液體,儀表計(jì)量值比實(shí)際值少。
(3)紙漿漂白過程在PFA襯里上附著消泡劑和被認(rèn)為是油系的物質(zhì),并遮蓋電極而不能測量。雖然可在幾個(gè)月后利用停車之際,用汽油洗凈后仍可繼續(xù)使用,是否有更好的辦法?
(4)抄紙機(jī)的種口流量計(jì)因紙品種不同,液體氧化還原電位變動(dòng)而不能滿足測量準(zhǔn)確度的狀況很多,希望今后有改進(jìn)的辦法。
3次實(shí)例的測量介持同和故障現(xiàn)象分析表
例序 | 日期 | 被測介質(zhì) | 故障現(xiàn)象 |
1 | 1988.8.22 | 2%殼物淀粉,液溫80℃電導(dǎo)率10μS/cm | 液循環(huán)系統(tǒng)要求控制流量變化在±5%以內(nèi),出現(xiàn)±13%變化 |
2 | 1988.10.20 | 3%殼物淀粉 40%乳糖,電導(dǎo)率160μS/cm | 控制流量變化超過要求高達(dá)±20% |
3 | 1998.5.25 | 55%乳糖,液溫80℃電導(dǎo)率60μS/cm | 控制流量變化過大,出現(xiàn)大的超調(diào)和欠調(diào)(Overshoot and Undershoot) |
淀粉等生成肉眼觀察不出的絕緣膜層
有3次出現(xiàn)輸出信號(hào)不正?,F(xiàn)象,從管道上卸下流量傳感器,檢查觀察襯里和電極表面,確認(rèn)電極附近無固形物附著表面;然而用水清洗后重新裝上使用,儀表運(yùn)行趨于正常。分析認(rèn)為可能是在電極表面上已覆蓋有肉眼觀察不出的絕緣性膜層所致。